在生产过程中,因为螺旋板式换热器的筒体受水分冲刷、气蚀和微量化学介质的腐蚀,筒体焊缝处常常出现漏水,造成水和化工材料发生混和,生产工艺流程温度不太好操纵,导致生成其它产品,比较严重影响产品品质,减少产品等級。冷凝器筒体焊缝漏水后,一般运用传统补焊的办法做好整修,筒体内易产生内应力,且很难除去,导致其它设备发生漏水,根据敲压,检验设备整修情况,不断补焊、实验,2~4人要几天时间才可以整修完成,使用几个月后筒体焊缝再次发生腐蚀,产生人力、物力、财力的消耗,产品成本的提升。
根据高分子材料复合材料的耐腐蚀性和抗冲刷性,根据提早对新的螺旋板式换热器的维护,那样不仅治理了设备存在的焊缝和沙眼现象,也预防了使用后化学物质腐蚀换热器金属表面和焊接点,在之后的定期检修时,还可以涂抹高分子材料复合材料来维护露出的金属;即便 使用后发生了漏水现象,还可以根据方法立即整修,预防了长期的堆焊检修影响生产制造。
正是因为此种细致化的管理,才促使螺旋板换热器漏水现象发生的可能性大幅度降低,不仅减少了设备产品成本,保障产品品质、生产制造时间,提升了产品竞争能力。